摘要:介紹了信鋼燒結自動配料在基于PROFIBUS—DP現場
總線控制下進行的擴容改造,充分利用了現場總線的開放性。改造后的控制系統更規范、合理,自動化程度大幅度提升,極大提高了燒結礦質量和生產效率。
關鍵詞:PROFIBUS—DP 現場總線 變頻器 配比
前言
燒結配料是燒結生產的核心,也是整個鋼鐵生產工序的重要環節,對各種物料進行合理的配比,是提高燒結礦品位的關鍵。信鋼燒結機原配料車間采用基于PROFIBUS—DP現場總線的分布式過程控制系統,實現微機自動配料。PROFIBUS現場總線是應用于生產現場,連接智能現場設備和自動化系統的開放式、數字式、雙向傳輸、多分支結構的通信網絡,它可以實現設備之間的快速通信。
由于技改項目的原因,新建一臺90fl2燒結機也要使用此配料車間,這樣,負荷加大,從室外原料倉、拖料皮帶秤到室內的變頻器、控制系統均不能滿足要求,于是在基于現場總線控制的基礎上對其進行擴容改造、升級,建立高性能的自動配料系統。
1 組成原理
配料車間現有9條拖料電子皮帶秤(1撐一9撐),1撐、3撐、7撐、8撐、9撐的旋轉電動機額定功率為2.2kW,額定電流為5.0A,2撐、4撐、5撐、6撐的電動機額定功率為3.0kW,額定電流為6.8A,電動機帶動稱量皮帶轉動,料層均勻,電動機轉動速度越快,料流量越大,所占配比越高,反之,電動機轉動速度越慢,料流量越小,所占配比越低。每臺電動機由一臺變頻器驅動,而變頻器的頻率通過PROFIBUS—DP現場總線由PLC來控制,PLC根據自動采集的每種物料的荷重、瞬時流量,計算每種物料的實際流量,與設定值相比較,完成閉環調節。系統原理如圖1所示。

根據現場經驗電子皮帶秤只保留稱重一次儀表,取消二次儀表,由PLC進行換算;取消測速傳感器,由變頻調速頻率換算。稱重電阻橋信號經隔離、放大、線性化處理后輸入PLC模板。本次擴容改造增加了2撐、3撐、9撐成套電子皮帶秤及變頻器。其中9撐為雙向轉動,雙向計量,雙向變頻調速,雙向控制。
2 系統構成
本套控制系統采用分布式結構,由設備控制級和過程監控級組成。選用性價比高的SIEMENS PLC作為主控制站,通過PROFIBUS—DP現場總線與分布的現場設備連成系統,過程監控操作站采用
組態軟件對系統進行實時監控,其系統構成如圖2所示。

設備控制級包括主控制站、1撐一9撐電子皮帶秤
變頻器、嘲站。其中嘲站、2撐、3撐、9撐變頻器為這次改造所增加。根據工藝需要,主控制站數字量輸入模板選用16路AC220V,32路DC24V兩種類型,數字量輸出模板選用32路DC24V;低壓電器設備選用性能可靠的OMRON繼電器;7臺變頻器采用SIEMENS公司的MMV 440,配置PROFIBUS— DP接口板選件。包括主控制站在內的所有PLC及變頻器直接與現場的各類裝置(如傳感器、電動機、電氣裝置等)相連,實現9條拖料皮帶稱的模擬信號檢測及電動機的變頻控制,E'IP.00站實現對擴容后的兩條勻煤和外滾煤滾筒的電氣控制、2撐、3撐、9撐皮帶秤實物流量控制,特別是9撐皮帶秤的雙向計量與雙向變頻控制,另外,還實現了多條共用皮帶和高壓電機的啟停、聯鎖等信號的采集和控制。
過程控制級(即過程監控操作站)因以前的設備速度慢,不能滿足控制后的快速通訊要求,故這次改造進行了整套設備升級,由一臺P4研華工控機組成,研華工控制機通過C_$5611通訊卡與CPU315的MPI接口進行點到點的通訊。考慮可靠性與人機界面的友好性,工控機采用Windows 2OOO軟件平臺,上位機采用Fameview組態軟件,負責監控和人機對話,具有工藝流程監控、報警記錄、實時趨勢、歷史趨勢、報表打印等功能,操作人員通過監控操作輸入配料配方、修改配方、查閱工藝參數、監控生產過程。編程應用軟件采用STEP V5.2,完成硬件組態及下位機軟件編程,實現所有的過程控制、數據采集、自動調節、事故處理及報警等工作。
3 軟件實現
由于原設計軟件不夠規范,有時外圍設備更換時,型號參數不便輸入,并且這次擴容改造時軟件改動量比較大,所以將下位機監控軟件全套重新進行開發,內部參數、變量統一,接口清晰,設計的軟件規范、開放,易于整個系統的擴充及功能升級。
本套軟件設計的重點是拖料皮帶稱的控制,即根據秤重傳感器的瞬時重量、測量段、皮帶轉速(與電動機轉速成比例關系)、重力系數等參數計算出瞬時流量P、r,與監控站設定流量SP相比較,利用SIEMENS編程軟件STEF7自帶的PID算法模塊(FB41)運算,計算出電動機轉速(即變頻器輸出頻率值,范圍0 50Hz),實時跟蹤,進行閉環調節。每臺皮帶秤開始啟動并進入調節時,變頻器瞬時值均從最大值50Hz開始變化,直至滿足流量設定。在運行的過程中,有時要改變設定流量SP值、某條皮帶秤的零點、系數,那么需要重新計算、調節。流量調節軟件流程如圖3所示。

4 系統特點
基于PROFIBUs_-DP現場總線通訊網絡的燒結配料系統擴容改造后,控制系統功能完備,實現了若干條皮帶、皮帶秤電機、滾筒的起、停、聯鎖保護、稱量及調節的自動控制。系統主要有以下功能:
1)具有手動和自動兩種工作方式。手動時,每條皮帶、皮帶秤由操作員根據工藝要求來啟、停、加速、減速,也可電氣聯鎖。自動時系統上位機根據總流量、每種物料配比發送給定值,自動啟動、加速、減速皮帶秤電機,所有皮帶、滾筒開、停均由邏輯聯鎖控制實現。
2)當配比改變時,內部
PID調節器運行,變頻器頻率乎穩改變,調速平滑。
3)取消皮帶秤儀表和測速傳感器,測重傳感器的mV信號經處理后直接進入PLC,具有信號校零、自動校皮、自動調整系統的功能。
4)PROFIBUS—DP現場總線具有高速通訊能力,能快速將現場數據采集并傳送,做到信號的不遲滯、不失真,并具有強大的擴展能力。
5)為防止翻料,集料主皮帶停機的同時,立即停止所有皮帶秤電機;集料主皮帶正常開機時,按照配料制度,自動依次延時開啟上次運行(選中)的所有料倉。
6)具有消耗料累計,設備動作全部動畫顯示逼真,所有設備之間都有可靠聯鎖,安全性高,操作簡單方便。
本套控制系統具有開放性、規范性、互連性、互操作性及豐富的硬件和軟件資源,使監控操作站既可作監控站用,顯示監視畫面,又可作工程師站,隨時調出梯形邏輯圖,調試程序、查找故障,方便而快捷。
5 效果
本次擴容改造充分利用現場總線的開放性,在設備檢修的間隙進行系統對接與調試,未影響正常生產,改造后的自動控制系統更合理、規范。經過運行證明:PROFIBUS—DP現場總線控制系統在硬件上可靠,抗干擾能力強,技術先進,實現了燒結配料生產過程全自動化。采用PROFIBUS—DP總線控制,實現了內部PID調節,變頻器調速平滑,對生產設備起到了重要保護作用。PROFIBUS—DP減少了許多硬接線,從而使控制系統簡單化,與繼電邏輯控制相比,降低了故障率,提高了系統可靠性,配料準確,系統配料控制誤差由原10%減少到1.5%-2%左右,為燒結穩奪高產,提高燒結礦質量提供了充分保證。
6 參考文獻
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[2] 張桂苓.淺談現場總線及對自動化領域的影響.微計算機信息,20O3(4):1 4.(e