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發(fā)布日期:2022-04-17 點擊率:121
熱電偶套管套在熱電偶元件外面,用來抵御被測介質(zhì)的壓力和腐蝕。為測量汽輪機內(nèi)部蒸汽的溫度,通常將熱電偶套管伸入汽缸內(nèi)部進行測量,以取得較為準確的數(shù)值。但由于汽缸內(nèi)蒸汽壓強大、流速快,熱電偶套管處于極惡劣的工況下,因此經(jīng)常發(fā)生損壞,這不僅會導致溫度信號丟失,嚴重時甚至會危及汽輪機設備的安全運行。本文將分析汽輪機熱電偶套管損壞的原因,并對熱電偶套管的改進措施進行探討,這對同類型汽輪機機組熱電偶套管的改造工作具有指導意義。
1、設備介紹
某電廠1臺600MW汽輪機機組(廠內(nèi)編號6號機)為國產(chǎn)引進型高中壓合缸、單軸四缸四排汽凝汽式機組。由安裝在高壓外缸上半部分左側(cè)、右側(cè)的2支熱電偶元件來測量調(diào)節(jié)級蒸汽溫度,其熱電偶套管伸入缸內(nèi)直至調(diào)節(jié)級動葉后面。由于高壓缸采用雙層缸結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)級蒸汽熱電偶保護套管設計成雙層保護套管形式,俗稱內(nèi)外套管。其中,外套管固定在高壓內(nèi)缸上,并伸至隔板套內(nèi)調(diào)節(jié)級動葉后。內(nèi)套管則固定在外缸上,并伸入外套管內(nèi),兩套管軸向保留6.5mm的膨脹間隙。
2、故障現(xiàn)象
近日6號機組運行負荷350MW,主蒸汽溫度537℃、壓強13MPa,再熱蒸汽溫度536℃、壓強1.79MPa,凝汽器真空A側(cè)壓強98kPa,B側(cè)壓強99kPa,機組各軸瓦(包括推力軸瓦)溫度、振動均顯示正常,潤滑油油溫正常,主機軸向位移+0.27mm,正常。時間:19:21:33,6號機組汽輪機跳閘,鍋爐MFT,跳閘原因顯示為汽輪機軸向位移超過ETS主機位移保護跳機值(+1.0mm/-1.0mm)。停機過程中,汽輪機缸體、軸封、軸瓦沒有明顯異聲。事后檢查6號機組運行參數(shù)歷史曲線,發(fā)現(xiàn)汽輪機跳閘前,時間:19:21:33主機軸向位移由+0.25mm逐漸減小,時間:19:22:03,2號軸瓦振動瞬時突升至X向97.42μm,Y向89.56μm后回落。時間:19:22:54,軸向位移從-0.22mm瞬間大幅變化,最大至-1.85mm。時間:19:23:02,6號機組汽輪機跳閘,此時軸向位移又瞬時變化至+0.25mm。時間:19:23:15,推力軸瓦非工作面瓦塊溫度最高升至123.9℃。根據(jù)運行參數(shù)的變化,初步斷定汽輪機通流部分發(fā)生故障,造成了轉(zhuǎn)子推力異常變化,推力軸瓦非工作面瓦塊磨損,因此申請機組調(diào)停檢查。停機后,對高壓缸解體檢查,發(fā)現(xiàn)有下文所述的缺陷。
2.1 調(diào)節(jié)級蒸汽熱電偶保護套管嚴重損壞
解體后發(fā)現(xiàn)左側(cè)(從機頭往機尾看)內(nèi)、外套管都已完全斷裂脫落,內(nèi)套管掉落在內(nèi)外缸之間,外套管掉落在高壓內(nèi)缸測溫孔內(nèi)。右側(cè)內(nèi)外套管頭部也已損壞,發(fā)生了折斷現(xiàn)象。斷裂情況如圖1-圖3所示。
圖2 左側(cè)外套管斷裂
圖4 汽輪機調(diào)節(jié)級葉片損壞
2.3 推力軸瓦非工作面瓦塊完全磨損
解體推力軸瓦,發(fā)現(xiàn)非工作面(機頭側(cè))瓦塊表面鎢金全部磨損熔化,瓦塊見基材,而工作面瓦塊未發(fā)現(xiàn)異常。檢查轉(zhuǎn)子推力盤,有清楚的整圈摩擦痕跡,但沒有溝槽、劃痕等缺陷。
3、原因分析
3.1 汽輪機故障過程分析
結(jié)合機組故障時運行現(xiàn)象發(fā)生的時間順序及高壓缸解體情況分析,得出以下結(jié)論:此次汽輪機故障的過程是調(diào)節(jié)級蒸汽熱電偶套管發(fā)生脫落后撞擊調(diào)節(jié)級動葉,導致整圈動葉嚴重變形,調(diào)節(jié)級汽流通道面積明顯減小,使得軸系反向推力大幅增大,造成推力軸瓦非工作面瓦塊過載,鎢金磨損,轉(zhuǎn)子軸向位移超過了機組跳閘保護值。
查閱調(diào)節(jié)級蒸汽左、右2支溫度測點歷史數(shù)據(jù)可知,左側(cè)熱電偶數(shù)據(jù)在此次汽輪機故障前早已失去,即左側(cè)內(nèi)外套管早已發(fā)生損壞,而右側(cè)熱電偶數(shù)據(jù)正是在這次故障時失去的,證明右側(cè)熱電偶套管是被左側(cè)套管脫落的殘骸撞擊頭部后發(fā)生彎折的,隨后其與高速旋轉(zhuǎn)的調(diào)節(jié)級動葉發(fā)生撞擊。
3.2 熱電偶套管脫落原因
從圖2可知,左側(cè)外套管斷面內(nèi)孔呈橢圓形,斷口截面各處寬度差別明顯,由此可確認左側(cè)外套管運行中內(nèi)壁受到了長期的單側(cè)磨損,局部管壁由此減薄。此外,斷口位于套管變徑處,斷口以上套管部分與高壓內(nèi)缸測溫孔成0.05mm的過盈配合,斷口以下部分則有一定間隙,所以形成了所謂“懸臂梁”結(jié)構(gòu),蒸汽流對伸入高壓隔板套內(nèi)的那段套管表面的沖刷力是不平穩(wěn)的,在套管變徑斷口處產(chǎn)生極大的交變應力,再加上此處管壁減薄,最終發(fā)生斷裂、脫落。隨后,內(nèi)套管在失去外套管的保護后受到高壓汽流的沖刷,因為內(nèi)套管強度遠不及外套管,且內(nèi)套管伸入高壓內(nèi)缸以下的部分同樣也是懸臂梁結(jié)構(gòu),所以內(nèi)套管也發(fā)生折斷、脫落。脫落的內(nèi)外套管殘骸落在調(diào)節(jié)級后的隔板套內(nèi),受汽流的沖刷,和周圍的高壓轉(zhuǎn)子、高壓隔板套、高壓第1級靜葉發(fā)生了雜亂無章的撞擊,期間撞擊右側(cè)外套管,使其頭部發(fā)生朝調(diào)節(jié)級動葉方向的彎折,并與調(diào)節(jié)級動葉發(fā)生撞擊。左側(cè)外套管內(nèi)壁長期受到碰磨的主要原因是內(nèi)、外套管安裝不同心。我們可以排除內(nèi)外缸體的相互移動或者套管、缸體測溫孔尺寸不正確等影響因素,剩余最有可能的原因是內(nèi)外缸測溫孔在基建加工時就存在不同心,這可能與測溫孔中心定位方法和鉆孔的準確度不夠有關。
4、改進措施及探討
針對調(diào)節(jié)級熱電偶套管易斷裂脫落的問題,提出了以下幾種改進措施。
4.1 控制缸體測溫孔加工質(zhì)量
對于新加工的機組,嚴格控制加工質(zhì)量。工藝上將各缸體測溫孔從單獨加工改為總裝時號鉆,從而從根本上避免出現(xiàn)各缸體相同測溫孔不同心的問題,同時,所有熱電偶套管在總裝時進行試裝配,不把問題遺留在現(xiàn)場。
該措施不僅從工藝上對缸體測溫孔開孔進行了規(guī)范,而且強調(diào)其在制造廠總裝時進行,以制造廠較高的加工質(zhì)量來保證新機組缸體測溫孔加工的準確性,與電廠現(xiàn)場加工相比,質(zhì)量上更有保證,但不能完全避免熱電偶套管再次發(fā)生脫落。
4.2 高壓隔板套上增加熱電偶保護套
在高壓隔板套測溫孔上加工出螺紋,然后將另外加工好的保護套安裝在螺紋孔上,并焊接。
該措施最大的優(yōu)點是即使調(diào)節(jié)級熱電偶套管發(fā)生斷裂,也不會脫落撞擊到汽輪機葉片,但隔板套測溫孔上螺紋加工困難,同時多出的一層保護套管降低了調(diào)節(jié)級蒸汽溫度測量的準確性。
4.3 調(diào)節(jié)級熱電偶雙層套管改為單撓性套管
將調(diào)節(jié)級蒸汽熱電偶套管由原先的雙層剛性保護套管改為單撓性套管,但套管不穿透高壓內(nèi)缸,內(nèi)缸上的測溫盲孔的孔底距缸體內(nèi)壁保留10.5mm的厚度,這樣保證了調(diào)節(jié)級后蒸汽不會通過內(nèi)缸測溫孔泄漏。套管上段有一波紋節(jié)和一片法蘭,與
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